1、軸承重新選型
由上可知,破碎機軸承失效主要是其承載能力不足造成的,因此選用軸承必須考慮以下幾點:
(1)能承受較大的徑向載荷和一定的軸向載荷。
(2)能承受交變載荷,并有很好的調心能力。
(3)經濟和拆裝方便,且機組和轉軸的結構基本保持不變。
我們在總結以往的經驗和簡單負荷核算的基礎上,決定選用SKF產的調心滾子軸承22313EK,配套使用緊定錐套H2313和軸承座SNH613TS。
新選用的軸承承載能力和綜合性能大大提高。另外,該軸承主要承受徑向負荷,同時也能承受一定的軸向負荷;由于軸承有雙列球面滾子,外圈滾道為球面形,具有調心性能,對交變載荷和沖擊載荷有很好的調節能力,因而不易受軸與軸承箱角度對準誤差或軸彎曲的影響。安裝時通過錐套(錐度1∶12)沿錐度配合表面移動內圈,可微量調整軸承的徑向游隙,還可適當調整軸向定位,并且拆裝方便、迅速。另外,軸承外圈上設計有環狀油槽及油孔,便于軸承有效潤滑,可隨時加注潤滑脂。
2、軸承座密封和軸承支架的改進
破碎機原先軸承座采用毛氈密封,石灰石粉塵容易進入軸承腔,現在我們利用壓縮空氣密封,在新軸承座兩端增設銅密封梳齒(直徑為0.4~0.5mm,水平剖分,便于拆裝、更換)。這樣既有效防止石灰石粉塵污染潤滑脂,又對軸承起到一定的冷卻作用。并且,根據新軸承箱和現場實際尺寸,在保證破碎機轉子軸向、徑向位置不變的基礎上,重新設計、制作軸承支架。由于采用空氣冷卻,軸承座設計不帶冷卻水腔,這樣僅一天就可以節省近20t的循環冷卻水。同時考慮到足夠的剛性要求,采用筋板加強。
3、改造效果
對2#破碎機進行改造,投用后運行正常(前/后端溫度分別為53/47℃,振值為2.1/2.3mm/s)。觀察運行2周后,陸續對1#、3#破碎機也進行相同的改造。3臺破碎機正常運行后,石灰石粉的產量達到300t/d左右,不僅滿足了電站正常的運行要求,還保證了必要的日庫存量(200t以上)。
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