進入2016年,天津石化裝置進入檢修運行末期,安全運行風險增大。特別是進入2月份,乙烯裝置DA101急冷油塔結焦加劇,裝置只能維持正常負荷的92%,由此帶來消耗高、優化平衡難度大、生產組織困難等問題。
面對諸多難題,烯烴部員工眼睛向內,著力降低原料成本。他們牢牢抓住乙烯裝置原料結構優化這個“牛鼻子”,加強原料的經濟性、適宜性評價,優化裂解爐操作,延長運行周期,努力提高輕質裂解原料比例,追求投入產出效益最大化。
根據輕烴價格較低,且天津公司石腦油平衡困難的現狀,烯烴部提高C2干氣、丙烷、歧化尾氣等高性價比裂解原料投入量,并積極探索以大修前兩臺輕烴爐為主體的最優運行模式。經過努力,1至5月份,石腦油投用比例從去年同期的35.59%降到13.14%。特別是5月份,天津石化柴油出廠困難,烯烴部投入大量裂化柴油,不但多消化了1968噸柴油,又由于柴油價格偏低,當月減少原料成本400余萬元。
為最大限度地降低噸乙烯原料成本,烯烴部在減少加工損失上著實費了一番腦筋。他們降低乙烯裝置系統波動,努力減少火炬排放,通過深挖裝置潛力,優化調整乙烯精餾塔和丙烯精餾塔的加熱、回流采出等操作參數,減少了乙烯、丙烯損失。同時控制脫乙烷塔頂溫,并實施干燥器切換操作法,進一步減少了丙烯流失。該優化項目的實施,使得前五個月丙烯損失減少了近400噸,增效近100萬元。
乙烯裝置至今已運行21年,由于原料結構變化,對裂解爐、壓縮機的平穩運轉提出了更高要求。同時,裂解氣的輕組分化也對乙烯精餾提出了更為苛刻的要求,裝置上下游參數互相掣肘,操作人員的操作空間受到進一步壓縮,操作難度成倍上升。對此,烯烴部強化“三基”管理,按時排除系統內不凝氣,保證壓縮三機平穩運行;對關鍵參數實行動態監測和14項優化調整;提高巡檢質量,進行工作危害分析271項、查找薄弱環節29條。
一系列措施全面展開,最終實現了裝置安穩高效運行,確保了效益最大化。1至5月,乙烯裝置總收率和高附收率分別累計完成99.91%、62.45%,在中石化系統排名中,雙雙名列前茅。