我公司一臺礦石顎式破碎機,試車時出現軸承溫度異常的情況,停機進行修復。對此,裝配車間的人員分析可能是由于加工精度原因,軸承密封迷宮在轉動時出現了摩擦,導致發熱,可能跑合一段時間后軸承發熱的問題會解決。 于是,第二天重新開機試車,希望通過跑合來穩定軸承溫度。可是,通過一天的運轉,軸承溫度并沒有降下來。第三天繼續開機,軸承溫升的情況如出一轍。那么,該如何解決此問題呢?下面我們來看礦石顎式破碎機軸承故障解決方案。
修復工藝:
根據以上情況進行分析,要找到軸承發熱的真正原因就必須拆開動顎部總成,并對可能有問題的相關零件進行檢測,從而找出原因,提出解決方案。
于是,在動顎部總成拆開后,對相關零件進行了逐個檢測,終于找到了問題的癥結所在:動顎上兩端的軸承孔同軸度誤差超過了設計值,設計圖上要求的是同軸度誤差不大于0.06mm,而實際測量出的同軸度誤差為0.4-0.5mm,遠遠超出了設計要求。
由于動顎軸承孔是在T6216C落地鏜床上加工的,因此,對該鏜床工作臺和鏜桿進行了檢測,發現是工作臺由于受到較重工件的撞擊產生了位移,從而造成了此加工誤差。后對此鏜床工作臺進行了修復。
對于該工件采用以下方法進行修復:對已加工的動顎軸承孔進行堆焊,然后重新上鏜床加工,以確保軸承孔的同軸度精度。
修復效果
根據以上解決方案,對動顎軸承孔進行了堆焊,然后上鏜床加工。經檢驗合格后,重新組裝試車,軸承溫度一直維持在50℃左右,達到正常要求。
綜上所述,在制造顎式破碎機的過程中,軸承的安裝游隙是否正確是運轉時軸承的溫度是否正常的關鍵。因此,在相關零件的加工過程中,如動顎、主軸、迷宮環及壓蓋等,要確保加工精度達到設計要求;在動顎部的裝配過中,要對軸承的游隙進行認真檢測,包括軸承的原始游隙和安裝游隙,發現異常應及時查明原因,盡早解決問題。
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