重整裝置油霧潤滑系統(tǒng)工作流程如圖1所示,主要包括:氣源部分、貯油部分、油霧發(fā)生、傳輸部分、油霧凝聚和廢油收集部分。

重整裝置泵區(qū)采用油霧潤滑的離心泵共18臺,軸功率最小7.5kw,最大95.7kw,油霧潤滑主管線廠70.8m。配套的油霧潤滑系統(tǒng)技術參數(shù)為:
油霧壓力2~20kPa
供風壓力:0.1~0.5MPa
供風量:15m3/h
最高油溫:80℃
最高氣溫:80℃
油霧濃度3~10g/m3
經(jīng)過一段時間的運行,油霧潤滑系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,機泵的運行條件顯著改善。以脫C6塔頂回流泵P-303B為例,該泵型號為ZA50-2250,輸送介質(zhì)為C6餾分油,溫度40℃,密度715kg/m3。該泵采用油霧潤滑后的運行數(shù)據(jù)表明,油霧潤滑方式對軸承運行環(huán)境的改善效果明顯,有效提高了機泵運行的可靠性,機泵維護更加簡便。
采用油霧潤滑后,在相同的環(huán)境溫度下,各個機泵的電機側(cè)和泵側(cè)溫度均有不同程度的下降,下降幅度在7~15℃。圖2所示為P-303B采用油霧潤滑后,從泵啟動開始一天內(nèi)的數(shù)據(jù)。

從圖2中可以發(fā)現(xiàn),泵啟動后電機側(cè)和泵側(cè)的溫度迅速上升至20~25℃范圍內(nèi),此后由于試運行階段對霧壓參數(shù)進行調(diào)整以及離心泵負荷的變化,溫度值也相應的發(fā)生小幅波動。機泵運行第2天的溫度數(shù)據(jù)表明,潤滑狀態(tài)良好,機泵運行完成正常。
通過對油霧潤滑系統(tǒng)的實際應用情況進行總結分析,發(fā)現(xiàn)采用油霧潤滑后,機泵電機側(cè)和泵側(cè)的溫度比原稀油潤滑時下降了7~15℃,運行狀態(tài)平穩(wěn),有效地改善了機泵運行環(huán)境。潤滑油節(jié)約效果明顯,可減少潤滑油消耗量50%以上。與傳統(tǒng)的稀油潤滑相比的優(yōu)勢明顯,在石化企業(yè)具有非常廣闊的應用前景。

重整裝置泵區(qū)采用油霧潤滑的離心泵共18臺,軸功率最小7.5kw,最大95.7kw,油霧潤滑主管線廠70.8m。配套的油霧潤滑系統(tǒng)技術參數(shù)為:
油霧壓力2~20kPa
供風壓力:0.1~0.5MPa
供風量:15m3/h
最高油溫:80℃
最高氣溫:80℃
油霧濃度3~10g/m3
經(jīng)過一段時間的運行,油霧潤滑系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,機泵的運行條件顯著改善。以脫C6塔頂回流泵P-303B為例,該泵型號為ZA50-2250,輸送介質(zhì)為C6餾分油,溫度40℃,密度715kg/m3。該泵采用油霧潤滑后的運行數(shù)據(jù)表明,油霧潤滑方式對軸承運行環(huán)境的改善效果明顯,有效提高了機泵運行的可靠性,機泵維護更加簡便。
采用油霧潤滑后,在相同的環(huán)境溫度下,各個機泵的電機側(cè)和泵側(cè)溫度均有不同程度的下降,下降幅度在7~15℃。圖2所示為P-303B采用油霧潤滑后,從泵啟動開始一天內(nèi)的數(shù)據(jù)。

從圖2中可以發(fā)現(xiàn),泵啟動后電機側(cè)和泵側(cè)的溫度迅速上升至20~25℃范圍內(nèi),此后由于試運行階段對霧壓參數(shù)進行調(diào)整以及離心泵負荷的變化,溫度值也相應的發(fā)生小幅波動。機泵運行第2天的溫度數(shù)據(jù)表明,潤滑狀態(tài)良好,機泵運行完成正常。
通過對油霧潤滑系統(tǒng)的實際應用情況進行總結分析,發(fā)現(xiàn)采用油霧潤滑后,機泵電機側(cè)和泵側(cè)的溫度比原稀油潤滑時下降了7~15℃,運行狀態(tài)平穩(wěn),有效地改善了機泵運行環(huán)境。潤滑油節(jié)約效果明顯,可減少潤滑油消耗量50%以上。與傳統(tǒng)的稀油潤滑相比的優(yōu)勢明顯,在石化企業(yè)具有非常廣闊的應用前景。